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淺析反滲透化學(xué)清洗的實(shí)踐作用(yòng)

概(gài)述(shù)   反滲透作為膜過(guò)濾技術(shù)在火力發電廠的水處(chù)理應用中已越發普遍,從用於離子(zǐ)交換的預脫鹽到全膜水處理的(de)一部分(fèn),它解決了單一離子交換設備存在的設備台(tái)數多、投資(zī)費用高、大量使用酸、堿而造成的環境汙染等一係列問題。 1 我廠反滲透設備運行狀況   我廠發電(diàn)一分場(chǎng)作為東北地(dì)區最早使用反滲透進行預脫鹽的單(dān)位,自1996年至2011年已有15年的運行和維護經驗(yàn),從反滲透膜的使用年限看(kàn)運行維護(hù)水平。從RO實際運行狀況看:兩套RO自1996年10月投運,第一次換膜時間均為2004年5月(yuè),膜使用(yòng)年限為七(qī)年(nián)半,到2011年6月,#1RO狀(zhuàng)況良好(hǎo),總壓差未超過0.35MPa,而#2RO2011年4月(yuè)壓差升高(gāo),清洗後效果不明顯,等待換膜。在脫鹽(yán)率和回收率基(jī)本能保證(zhèng)要求(qiú)的情況下,都達到了理論(lùn)使用年限。本文重點從化學清洗方麵進行總結和(hé)分析。   我廠水處理係統由預處理係統、反滲透預脫鹽係統和離子交換除鹽係(xì)統三大部分組成,其工藝(yì)流(liú)程如下:地下水→生水泵→生水加熱器→高效纖維過濾器→5U保安過濾器(qì)→高壓(yā)泵→反滲透(2×52m3/h)→滲(shèn)透水箱→滲透泵→逆流再生陽離子交換器→除碳器→中間水箱→中間水(shuǐ)泵→陰浮動床→除鹽水箱→除鹽水泵(bèng)→主(zhǔ)廠房。   我廠使用的反滲透設備(bèi),係引進美國陶氏公司生產的複合膜。#1、2 RO出力分別(bié)為50m3/h,總出力為100t/h,脫鹽(yán)率為90%,回收率為75%。每套反(fǎn)滲透設備由54根(gēn)膜元(yuán)件組成,均采用一級二段6-3方式排列(liè)布置,即一段由36根膜元件組成6個膜組件,二段由18根膜元件組成3個膜組件。 2 反滲透清洗情況及效果   反滲透設備自96年10月投運以來,由於使用地下水,加之運行過程對高效過濾器和對保(bǎo)安過濾器進行嚴格的監(jiān)督檢查、清(qīng)洗和更換濾芯,並堅持每年對反滲透設(shè)備進行清洗,運行狀況一直(zhí)良(liáng)好。2004年5月(yuè)換膜後脫鹽率97%左右,係統壓(yā)差0.3MPa,產(chǎn)水流量(liàng)50m3/h。自2006年4月份,反滲透逐步出現異(yì)常現象,產水流量約下降10%左右,脫鹽率下降至91%左右。對不同於以往的情況進行了詳細的分(fèn)析,發現反滲透設備存(cún)在以下幾方麵(miàn)問題: 2.1 產品水流量達不到(dào)設計要求   反滲透設備單套(tào)原設計產(chǎn)品水流量為50 m3/h,目前實際上隻有40-45 m3/h。 2.2 脫鹽率普遍降低(dī)   反滲透係統原設計脫鹽率為97%以上,目前實際上隻有92%左右。 2.3 各段壓差明顯增高   正常運行係統壓差在0.3MPa左右(yòu),而目前壓差最高達0.5MPa左右(yòu)。 2.4 加藥係統存在問題   由於自動加藥係統一直未投入運(yùn)行,對於母管製並聯運行的兩套反滲透設備,單靠人工調節加藥(yào)量很難控製,長期運行中加藥量的不穩定(dìng),導致(zhì)反滲透膜結垢,並呈加速趨勢。 3 產生原因分析 3.1 阻垢劑加入量不夠 2005年8月份更換為(wéi)新型阻垢劑FLOCON-260。由於FLOCON-260無化驗(yàn)方法,對於(yú)水處(chù)理母管製並聯運行的(de)反滲透設(shè)備,單靠(kào)人工調節加藥量很難控製,阻垢劑的使用控製不當,使得反(fǎn)滲透進水中的加藥(yào)量極不(bú)穩定,沒有真正起到阻垢作用,導致反滲透膜結(jié)垢,並呈加速趨勢。   鹽水經過反滲透後,水中95%以上的含鹽量被阻擋在濃水中,導致濃水含(hán)鹽量上升(水的回收率在(zài)75%時,濃(nóng)水中含鹽量(liàng)增加至進(jìn)水4倍(bèi)),鹽類的(de)這種濃縮是反滲透裝置(zhì)結垢的主要原因。這些(xiē)物質(zhì)中(zhōng)最(zuì)常見的為碳酸鈣垢、硫酸(suān)鈣垢、金屬(shǔ)氧化物垢、矽沉積物及有機或(huò)無機沉積物。由於汙染物的(de)汙染速度與給水條件、運行方式等因(yīn)素有關,因此應該控製(zhì)產品水的回收率,使濃水流量維持在難溶鹽類不會析出的狀況下,既避免其離子積超過濃度積,同時要嚴格按照導則要求(qiú)在發生汙染時(shí)應(yīng)及時的進行清洗,否則汙染將會在相對較短的時間內使膜元件的性能遭到嚴重(chóng)的破壞。 3.2 反滲透運行(háng)監督部分誤(wù)差大   反滲透係統中的有關表計(jì)如壓力表、流量表、電導表等損壞較多,現存表計誤差大,無法保(bǎo)證正常監督反滲透設備的運行情況。 3.3 反滲透進(jìn)水溫(wēn)度無法保(bǎo)證   眾所周知反滲透膜有適宜的水溫要求,適當(dāng)地提高水(shuǐ)溫有(yǒu)利於降低水的黏度(dù),增加膜的透過速度。由(yóu)於加熱器使用年(nián)限較長,銅管漏泄停運情況(kuàng)時有發生(shēng),針對此情況(kuàng)對生水加熱器進行(háng)了全麵的改造,並且(qiě)增加(jiā)了二次加熱係統,提高了生水(shuǐ)的加熱效果,改(gǎi)善了反滲透的運行工況。 4 清洗方案(àn)的確定   膜的汙染是一個(gè)漸變過程,所以應(yīng)在早(zǎo)期采取措施,消除汙染物,避免損(sǔn)壞膜元件或降低其性能。根(gēn)據反滲透設計導則(zé)的要求,結合(hé)反滲透投運以來的各種(zhǒng)情況運行、清洗的經驗,為了進一步檢查、驗證係統結垢情況和製定符合實際的清洗(xǐ)方案,對反滲透係統進行(háng)檢查、取(qǔ)樣,結果如下: RO一段壓力容器進口側第一膜元件端麵有許(xǔ)多橡膠墊碎片等雜物。 RO二段壓(yā)力容器進口側內壁附著有一(yī)層外觀為(wéi)淺黃白色疏鬆(sōng)狀的垢類,根據分析可初步判斷,係統內所結垢類(lèi)的主要成分為硫酸鈣。並且通過對一段壓力容器進口側機械(xiè)雜質的清理,使一段壓差有所下降。   反滲透係統的清洗是(shì)一項嚴謹的技術工(gōng)作,清洗中稍有不慎,將會(huì)對反滲透膜造成不可彌(mí)補的損傷。因此,清(qīng)洗前首先應根據係統存在的問題(tí)製訂嚴格、科學的清洗方案,其次要嚴格控製清(qīng)洗過程的每一個步驟,同時應嚴密監視清洗過程(chéng)中出(chū)現的不同情況,靈(líng)活機動的調整(zhěng)監督(dū)手段,最終達到(dào)清洗汙(wū)垢、保護設備的(de)目的。5 清洗過程   清理機械雜質,將一段壓力容器進水端的端(duān)板打開,清理每根膜元(yuán)件端頭上(shàng)的機(jī)械雜質。   根據清(qīng)洗配方配製(zhì)酸洗(xǐ)、堿洗、殺菌等清洗藥液:啟動清(qīng)洗水泵(bèng)循環一小時以上,使其(qí)中的藥液完全溶解,並達到所需要的濃度與溫(wēn)度。   水清洗:啟動清洗水泵,將配置好(hǎo)的清洗液以低(dī)流速、低壓力打至反滲透設備壓力容器中並置換掉原有溶液。   循環:當係統內原(yuán)有水質被置換掉,全部(bù)充滿清洗藥液時,即可將清洗藥液全部回收至清洗箱中打循環,並維持恒定的壓力和溫度。如果膜元件汙染嚴重,應在(zài)清洗初(chū)期幾分鍾內將藥液排(pái)放掉(diào),然後再進行循環清洗(xǐ)。   浸泡:通常浸泡一小時即可,對(duì)於汙染(rǎn)嚴重的(de)膜元件延長浸泡時間,最多可浸泡10~15個小(xiǎo)時。在延長的浸泡時間內,為保持較高的溫度,可繼續加熱並保持低速(sù)循環。   大流量衝洗:用泵在一定壓力下大流量循環清洗液30—60分鍾。   衝洗:用反滲透產品水或除鹽水衝去(qù)係(xì)統中殘存的清洗液。   清洗過程中應嚴格控製清洗(xǐ)液溫度、PH值、壓力等在要求範圍內,不得任意(yì)超標。 6 清洗程(chéng)序的規(guī)範化   配製清洗液(yè)時,應保證所用全部化學藥品均是可溶的(de)。在(zài)進入膜元件循環前藥液應混合均勻。   清洗結(jié)束轉入正常備(bèi)用前,應先(xiān)在低流量(liàng),低壓力下將膜(mó)元件內的藥(yào)液衝淨,直至出水(shuǐ)潔淨。   在清洗循環中,清(qīng)洗液溫度不應超過40℃。   對於多段反滲透裝置,即可分段清洗,也(yě)可串聯清洗,具體清洗方式可根據膜汙(wū)染情況確定。 7 清(qīng)洗效果的評價   實際過程中可以(yǐ)把清洗前後RO運(yùn)行各參數變化(huà)情況,輸入反滲透“標準化運行管理軟件”,進行反滲透係統清洗效果的評價(jià)。最直觀的方法就是在(zài)相同的水溫(wēn)、流(liú)量和產品水回(huí)收率(lǜ)和入口水壓力情況下,壓差和脫鹽率變化情況(kuàng)。反(fǎn)滲透係(xì)統運行狀況的好壞,影響因素有進水水質成分、回收率、溫度、壓力、PH值及膜的運行時間等,這些因素綜合構成了對(duì)反滲透膜性能的影響(xiǎng)。   本次清洗使各種參數恢複正常,保證供給合格的除(chú)鹽水。   在隨後的幾(jǐ)年裏,我廠堅持對反滲透設備加強運行監督和定期清洗製度,反滲透設備運行一直很穩定,實踐證明,隻要按照要求對反滲透裝置進行運行和維(wéi)護,就能保證反滲透(tòu)設備的出力和水質要求,就能保證膜壽命。   參考文獻 [1]DL/T951—2005《火電廠反滲(shèn)透水(shuǐ)處理裝置驗收導則》中國電力出版(bǎn)社   作者簡介 韓(hán)鳳麗(lì)(1967-),女,內蒙古(gǔ)赤峰市,現職稱:技師,學曆:大專,研究(jiū)方向:電廠化學水處(chù)理。 本(běn)文摘(zhāi)自中國論文網,原文地址(zhǐ):http://www.xzbu.com/2/view-4422556.htm 0 概述   反滲透作為膜過濾技術在火(huǒ)力(lì)發電廠的(de)水處(chù)理應用中已越發普遍,從用於離子交換的預脫鹽到全膜水處理的一部分(fèn),它解決了單一(yī)離子交換設備存在的(de)設備台數多、投資費用高、大量使用酸、堿而造成的(de)環境汙染等一(yī)係列問(wèn)題。 1 我廠反滲透設備運行狀況   我廠發電一分場作(zuò)為東北地區最早使用反滲透進行預脫鹽的單位,自1996年至2011年已有(yǒu)15年的運行和維護經(jīng)驗,從(cóng)反滲透膜的使用年限看運行維護水平。從RO實際運行狀況看:兩套RO自1996年10月投運,第(dì)一次換膜時間均為2004年5月,膜使用年限為七年半,到2011年(nián)6月(yuè),#1RO狀況良好(hǎo),總壓差未超過0.35MPa,而#2RO2011年4月壓差升高,清洗後(hòu)效(xiào)果不明顯,等待換膜。在脫鹽率和回收率(lǜ)基本能保證要求的情況下,都達(dá)到了理論使用年限。本文重點從化學清洗方麵進行總結和分析。   我廠水處理係統由預處理係統(tǒng)、反滲透預脫鹽係統(tǒng)和離子交(jiāo)換除鹽係(xì)統三(sān)大部分組(zǔ)成,其工藝流程如下:地下水(shuǐ)→生水泵→生水加熱器→高效纖維(wéi)過濾(lǜ)器→5U保安過濾器→高壓泵→反滲透(2×52m3/h)→滲透水箱→滲透泵→逆流再生陽離子交換器→除(chú)碳器→中(zhōng)間水箱→中間水(shuǐ)泵→陰浮動(dòng)床→除鹽水箱→除鹽水泵→主廠(chǎng)房。   我廠使用的反滲透設備,係引進(jìn)美國陶氏公司生產的複合膜。#1、2 RO出力分別為50m3/h,總出力為(wéi)100t/h,脫鹽率為90%,回收率為75%。每套反滲透設備由54根膜元件(jiàn)組成,均采用一級二段6-3方式(shì)排列布置,即一段由36根膜元(yuán)件組成6個膜(mó)組件,二段由18根膜元件組(zǔ)成3個膜組件。 2 反滲透清洗情況(kuàng)及效果   反滲透設備自96年(nián)10月投運以(yǐ)來,由於使用地下水,加(jiā)之運行過程對高(gāo)效過濾器和對保安(ān)過濾器進行嚴格的監督檢查、清(qīng)洗(xǐ)和更換濾芯,並堅(jiān)持每年對反滲透(tòu)設備進行清洗,運行狀況一直良好。2004年5月換膜後脫鹽率97%左右,係統壓(yā)差0.3MPa,產水流量50m3/h。自2006年4月份,反滲透逐步出現異常現象,產水流量約下降10%左右,脫鹽率下降至91%左右。對(duì)不同於以往的情況進行了詳細的分析,發現(xiàn)反滲透設備存在以下幾方麵(miàn)問題: 2.1 產品(pǐn)水流量達不到設計要求   反滲透設備單套原設計產品水流量為50 m3/h,目前實際上隻(zhī)有40-45 m3/h。 2.2 脫鹽率普遍降低   反滲透係統原設計脫鹽(yán)率為97%以上,目前實際上隻有92%左右。 2.3 各(gè)段壓差明顯增高   正常運行係統壓差在0.3MPa左右,而目前壓差最高達0.5MPa左右。 2.4 加(jiā)藥係(xì)統存在問題   由於自動(dòng)加藥係統一直未投入運行,對於母管製並聯運行的兩套反滲透設備,單靠人工調節加(jiā)藥量很難控製,長期運行(háng)中(zhōng)加藥量(liàng)的不(bú)穩定,導致反滲(shèn)透膜結垢,並呈加速趨勢。 3 產生原因分析 3.1 阻垢劑加入量不(bú)夠 2005年8月份更換為新型阻垢劑FLOCON-260。由於FLOCON-260無化(huà)驗方法,對於水(shuǐ)處理母管製並聯運行的(de)反滲透設備,單靠人工調節加(jiā)藥(yào)量很難控製(zhì),阻垢劑的使用控製(zhì)不當(dāng),使得(dé)反滲透(tòu)進水中的加(jiā)藥量極不穩(wěn)定,沒有真正起到阻垢作用,導致反滲透膜結垢(gòu),並呈加速趨勢。   鹽水經過反滲透後,水中95%以上的(de)含鹽量被阻擋在濃(nóng)水中,導致濃水含鹽量上升(水的回收率(lǜ)在75%時,濃水中含鹽量增加至(zhì)進水4倍(bèi)),鹽類的這種濃縮是反(fǎn)滲透裝置結垢的主要原因。這些物質中最常見的為碳酸鈣垢、硫酸鈣(gài)垢、金屬氧(yǎng)化物垢、矽沉積物及有(yǒu)機(jī)或無機沉積物。由於汙染物的(de)汙染速度與(yǔ)給水條件、運行方式等因素有關,因此應該控製產品水的回收率,使濃水流量維(wéi)持在難溶鹽類不會析出的狀(zhuàng)況下,既避免其離子積超過濃度積,同(tóng)時要嚴格(gé)按照導則要求在發生汙染時應及時的進行清洗,否則汙染(rǎn)將會在(zài)相對較短的時間內使膜元件(jiàn)的(de)性能遭到嚴重的破壞。 3.2 反(fǎn)滲透運行監督部分誤差大   反滲透係統中的有關表計如壓力表、流量表、電導表(biǎo)等(děng)損壞較多,現存表計誤差大,無法保證(zhèng)正常監督反滲透設備(bèi)的運行情況。 3.3 反滲透進(jìn)水溫度無法保證   眾所周知反滲(shèn)透(tòu)膜有適宜的水溫要求,適當地提高水溫有利於降低(dī)水的黏度(dù),增加膜的透過速度。由於加(jiā)熱器使用年限較長,銅管漏(lòu)泄停運(yùn)情況(kuàng)時有發生,針對此情況對生水加熱器進行了全麵的改造,並且增加了二次(cì)加熱係統,提高(gāo)了(le)生水的加熱效果,改善了反滲透的運行工況。 4 清(qīng)洗方案的確定   膜的汙染是一個漸變過(guò)程,所以(yǐ)應在早(zǎo)期采取措施,消除汙染物,避(bì)免損壞膜元件或降低其性能。根據(jù)反滲透設(shè)計導則的要求,結合反滲透投運(yùn)以來的各種情況運行、清洗的經驗,為了進一步檢查、驗(yàn)證係統結垢情況和製(zhì)定符合實際的清洗方案,對反滲(shèn)透係統進行檢查、取(qǔ)樣,結果如下: RO一段壓力(lì)容(róng)器進口側第一膜(mó)元件端麵有許多橡膠墊碎片等雜物。 RO二段壓力容器(qì)進口側內壁附著有一層外觀為淺黃白色疏鬆狀的垢類,根(gēn)據分析可初步判斷,係(xì)統內所(suǒ)結垢類的主要成分(fèn)為硫酸鈣。並且通過對一段壓力容器進口側機械(xiè)雜(zá)質的清理,使一段壓(yā)差有(yǒu)所下降。   反滲透係統的清洗是一項嚴謹的技術工作,清洗中稍有不慎,將會對反滲透膜造成(chéng)不可彌補的損傷。因此,清洗(xǐ)前首先應根據係(xì)統存在的問題製訂嚴格、科學的清洗方案,其次要嚴格(gé)控製清洗過程的每一個步驟,同時應嚴密(mì)監視清洗過程中出現的不同情況,靈活機動的調整監督手段,最終(zhōng)達到清(qīng)洗汙(wū)垢(gòu)、保護設備的目的。5 清洗過(guò)程   清理機械雜質,將一段壓力容器進水端的端板打開,清理每根膜元件端頭上的機械雜質。   根據清洗(xǐ)配(pèi)方配製酸洗(xǐ)、堿(jiǎn)洗、殺菌等清洗藥液(yè):啟動清洗(xǐ)水泵循環一小時以上,使其中的藥液完全溶解,並達到所需要的濃度與溫度。   水清(qīng)洗:啟動清洗水泵,將(jiāng)配置好(hǎo)的清洗液以低(dī)流速、低壓力打至反滲透設(shè)備壓力容器中並(bìng)置換掉原有溶液。   循環:當係統內原有水質被置換掉,全部充滿(mǎn)清洗藥液時,即可將清洗藥液全部回收至(zhì)清洗箱中打循環,並維持恒定的(de)壓力和溫度。如果膜元件汙染嚴重,應在清洗初期幾分鍾內將藥液(yè)排(pái)放掉,然後再進行循環清洗。   浸(jìn)泡(pào):通常浸泡一小時即可,對於汙染嚴重的膜元件延長浸泡時間,最多可浸泡10~15個小(xiǎo)時。在延長的浸泡時間內,為保持較高的溫度,可繼續加熱並保持低速循環。   大流量衝洗:用泵在一定壓力下(xià)大流量循環清洗液30—60分鍾。   衝洗:用反(fǎn)滲透產品水或除鹽水(shuǐ)衝去係統中殘存的清洗液。   清洗過程中應嚴格控製清洗液溫度、PH值、壓(yā)力等在要求範圍內,不得任意(yì)超標。 6 清洗(xǐ)程序的規範化   配製清洗液時,應保證所用全部化學藥品均是可溶的。在進入膜(mó)元件循環前藥液應混合均勻。   清洗結束轉入正常備用前,應先在低(dī)流量,低(dī)壓力下將膜(mó)元件(jiàn)內的藥液衝淨(jìng),直至出水潔淨(jìng)。   在清洗循(xún)環中,清洗液溫度(dù)不(bú)應超過40℃。   對於多段(duàn)反滲透裝置,即(jí)可分段清洗,也可串聯清洗,具體(tǐ)清洗方式可根據膜汙染情況確定。 7 清洗效果的評價   實際過程中可以把清洗前(qián)後RO運行各(gè)參數變化情況,輸入反滲透“標準化運行管理軟件”,進行反滲透係統清(qīng)洗效果的評價。最直觀的方(fāng)法就是在相同的水(shuǐ)溫、流量和產品水回收率和入口水壓力情況下,壓差和脫鹽率變化情況。反滲透係統運行狀況的好壞,影響因素有進水水質成(chéng)分、回收率、溫度、壓力(lì)、PH值及膜的運行時間等,這些因素綜合構成(chéng)了(le)對反滲透(tòu)膜性能的(de)影響。   本次清洗使各種參數恢複正常,保證供(gòng)給合格的除鹽水。   在隨後(hòu)的幾年裏,我廠堅持對反滲透設(shè)備加強運行監督和定期清洗製度,反(fǎn)滲透設備運行(háng)一直(zhí)很穩定,實踐證明,隻要按照要求對反滲透裝(zhuāng)置進行運行和維護,就能保證反滲透設備的出力和(hé)水質要求,就能保(bǎo)證膜壽命。


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